“經(jīng)過一個多月的運(yùn)行結(jié)果表明,乙烯外送泵G3101A擴(kuò)能改造后,不僅解決了制約裝置運(yùn)行的瓶頸,而且減少了乙烯產(chǎn)品損耗,降低了檢修成本,提高了設(shè)備運(yùn)行效率,實(shí)現(xiàn)了多贏的效果。”在12月8日召開的乙烯外送泵擴(kuò)能改造評價(jià)總結(jié)會上,廣州石化化工一部副部長魏巍說。本文由上海凱太泵業(yè)制造有限公司轉(zhuǎn)載發(fā)布。上海凱太泵業(yè)主要生產(chǎn)研磨排污泵,G型螺桿泵,QBY氣動隔膜泵,微型隔膜泵,排污泵,消防泵,多級泵,化工泵等。
乙烯外送泵G3101A是乙烯裂解裝置A罐區(qū)為下游聚乙烯裝置提供原料的重要設(shè)備。隨著裝置加工負(fù)荷的提升,該泵運(yùn)行狀態(tài)經(jīng)常偏離最佳效率區(qū),運(yùn)行效率偏低,常因振動超標(biāo)需要檢修,成為制約下游裝置高負(fù)荷生產(chǎn)的瓶頸。
為解決這一問題,廣州石化成立了由機(jī)械動力部牽頭、相關(guān)管理部室及所在作業(yè)部化工一部人員組成的聯(lián)合攻關(guān)小組。攻關(guān)人員首先根據(jù)該泵以往運(yùn)行狀況和數(shù)據(jù),梳理和排查出其在運(yùn)行中存在的問題,主要包括介質(zhì)溫度低,易氣化,輸送壓力高;裝置汽蝕余量低,對設(shè)備要求苛刻;該泵為多級筒袋泵,檢修過程容易造成乙烯產(chǎn)品損耗等。
在找到問題的癥結(jié)后,攻關(guān)小組制定了有針對性的改造方案,決定在保持電機(jī)、泵外筒體不變的條件下,對轉(zhuǎn)子部件進(jìn)行擴(kuò)能改造來提高該泵的能力。為確保設(shè)計(jì)合理、可靠,攻關(guān)人員對相關(guān)過流部件進(jìn)行現(xiàn)場測繪,對主要過流部件性能重新進(jìn)行核算,重新優(yōu)化和制造葉輪,提高首級葉輪的抗汽蝕能力及次級葉輪的效率。此外,為保證設(shè)備長周期安全穩(wěn)定運(yùn)行,他們決定將原奧氏體不銹鋼材質(zhì)改為沉淀硬化不銹鋼材質(zhì),以提高軸的剛度;將原來的5軸連接的結(jié)構(gòu)改為2軸連接,以改善泵的整體軸系的同心度,減少軸間的連接。
萬事俱備,只欠東風(fēng)。11月8日,攻關(guān)組利用乙烯外送泵G3101A大修的機(jī)會,對其實(shí)施了全面改造。改造后,泵的轉(zhuǎn)速提高了25%,設(shè)備效率處于優(yōu)良運(yùn)行區(qū)域,不僅實(shí)現(xiàn)了設(shè)備的長周期安全穩(wěn)定運(yùn)行,而且滿足了下游生產(chǎn)裝置的高負(fù)荷運(yùn)行。
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