兩項專利技術(shù)獲國家知識產(chǎn)權(quán)局授權(quán),長周期高負荷運行水平在集團公司同類裝置中名列前茅
6月30日9時,廣州石化煉油四部150萬噸/小時S Zorb裝置按計劃停工大修。自2013年5月上個周期大修開工至今,S
Zorb裝置已連續(xù)運行1482天,累計加工汽油554.4萬噸,達裝置設(shè)計負荷的104%,連續(xù)運行周期創(chuàng)裝置投產(chǎn)以來“長跑”紀(jì)錄,在總部同類裝置中名列前茅。
在解決制約裝置長周期運行的過程中,該裝置技術(shù)人員除了持續(xù)優(yōu)化調(diào)整操作外,還充分利用技術(shù)攻關(guān),助力裝置長周期運行,其中“一種應(yīng)用于S
Zorb裝置的耐磨管件”和“一種應(yīng)用于煉油脫硫裝置的高通量金屬粉末濾芯”兩項專利技術(shù)獲國家知識產(chǎn)權(quán)局授權(quán)。
高通量金屬粉末濾芯抑制過濾器壓差上升
反應(yīng)器過濾器ME101是S Zorb裝置核心設(shè)備,其作用是脫除反應(yīng)器出口氣體中的吸附劑,即放走油氣,留下吸附劑。
受困于過濾器壓差上漲過快,此前,廣州石化S Zorb裝置曾經(jīng)2次因過濾器壓差高要停工檢修。系統(tǒng)內(nèi)多套S
Zorb裝置在一個大修周期內(nèi),也都出現(xiàn)因更換該過濾器而被迫停工消缺的現(xiàn)象。因此,ME101成為制約S Zorb裝置長周期運行的瓶頸。
廣州石化和韶關(guān)貝瑞過濾設(shè)備有限公司聯(lián)合開發(fā)了“一種應(yīng)用于煉油脫硫裝置的高通量金屬粉末濾芯”的專利技術(shù),并獲得了國家知識產(chǎn)權(quán)局授權(quán)。這種濾芯保持了原有濾芯的過濾精度,其優(yōu)點是通量大、強度高、壓差低、反吹效果好。該技術(shù)的應(yīng)用,成功解決了S
Zorb裝置反應(yīng)器過濾器ME101在運行中,尤其是在高負荷運行狀態(tài)下壓差上升快的難題。
通過開展高通量金屬粉末濾芯等技術(shù)攻關(guān),S
Zorb裝置檢修周期由兩年一次延長至四年一次,每次檢修從停工到產(chǎn)品合格按15天計,每年約節(jié)省檢修成本80萬元,增效約800萬元;此外,汽油收率提升每年可增加效益830萬元。
“該技術(shù)的成功應(yīng)用,大幅延長了裝置的運行周期、降低了檢修成本、提高了汽油收率,不僅經(jīng)濟效益非常顯著,而且為系統(tǒng)內(nèi)同類裝置的長周期運行提供了借鑒!奔瘓F公司高級專家、廣州石化副總工程師岑奇順說。
耐磨管件讓管線穿上“防彈衣”
S
Zorb裝置是近年整體引進美國的技術(shù),該技術(shù)采用了變壓吸附工藝,吸附劑過濾和高溫沖刷是影響裝置長周期運行的關(guān)鍵因素。
本文由上海凱太泵業(yè)制造有限公司轉(zhuǎn)載發(fā)布;上海凱太泵業(yè)主要生產(chǎn)研磨排污泵,G型螺桿泵,QBY氣動隔膜泵,微型隔膜泵,排污泵,消防泵,多級泵,化工泵等;長期免費為客戶提供產(chǎn)品咨詢和技術(shù)支持。 “平穩(wěn)出效益,大平穩(wěn)出大效益,為確保裝置長周期穩(wěn)定運行,技術(shù)攻關(guān)是重要手段!睙捰退牟坎块L徐崢嶸說。 廣州石化S Zorb裝置是中國石化第二批建設(shè)的七套同類裝置之一,裝置建成投用后存在反應(yīng)器接收器接收吸附劑不暢的問題。為保持正常生產(chǎn),裝置被迫要投用卸劑線。由于卸劑線原設(shè)計為停工卸劑時使用,生產(chǎn)期間投用,受高溫高壓吸附劑的沖刷,管線彎頭容易被磨穿泄漏。 廣州石化技術(shù)人員聯(lián)合耐磨陶瓷管件制造企業(yè),共同開發(fā)出“一種應(yīng)用于S Zorb裝置的耐磨管件”應(yīng)用于生產(chǎn),效果非常顯著。運行一個大修周期后,經(jīng)測厚和內(nèi)窺鏡檢查,襯里狀況良好,沒有出現(xiàn)沖刷減薄的情況。 S Zorb裝置設(shè)備主管馬斌介紹,陶瓷材料硬度大,耐磨損,在管線和彎頭內(nèi)部加裝陶瓷襯里材料,相當(dāng)于給管線穿上“防彈衣”,可有效解決吸附劑的沖刷問題。 由于成效顯著,該技術(shù)獲國家知識產(chǎn)權(quán)局授予的實用新型專利。 優(yōu)化調(diào)整延緩吸附劑活性下降 2016年5月初,裝置加工能力下降,裝置技術(shù)人員判斷是吸附劑活性下降引起的。 吸附劑為S Zorb裝置的主要化工原材料, 由氧化鋅、硅石和氧化鋁組成。原料中的硫通過與吸附劑有效組分發(fā)生化學(xué)反應(yīng),轉(zhuǎn)移到吸附劑上。因此,吸附劑需經(jīng)再生后恢復(fù)活性。 為找出吸附劑失活的原因,廣州石化技術(shù)人員向多次石油化工科學(xué)研究院和美國康菲公司等國內(nèi)外的S Zorb專家請教。 通過對石油化工科學(xué)研究院和美國康菲公司實驗數(shù)據(jù)的分析,裝置技術(shù)人員認為,S Zorb裝置吸附劑生成硅酸鋅,水是直接原因,而溫度高是元兇。當(dāng)還原器溫度低于260攝氏度時,裝置脫硫效果好,處理度高。 找到故障原因后,技術(shù)人員通過采取降溫等措施,吸附劑活性逐漸恢復(fù)正常,裝置處理量恢復(fù)到高負荷的水平。
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